本研究通過(guò)對(duì)高爐爐缸碳磚局部溫度升高的現(xiàn)象的分析,從傳熱學(xué)的角度探討爐襯隱患的形成機(jī)理,有針對(duì)性地提出解決方案,配合專(zhuān)業(yè)的機(jī)具,采用流動(dòng)性好的高導(dǎo)熱壓入材料、科學(xué)的施工工藝、完善的操作規(guī)程,實(shí)際應(yīng)用到國(guó)內(nèi)的高爐維護(hù)中,取得了明顯的效果。
高爐爐缸碳磚局部溫度升高的情況時(shí)有發(fā)生,特別是中小型高爐。有基建施工質(zhì)量和材料的原因,也有設(shè)備、高爐操作和爐料的原因。爐襯工作溫度升高會(huì)加速碳磚的損壞,為了煉鐵系統(tǒng)高效生產(chǎn)和高爐的長(zhǎng)壽,本文從生產(chǎn)操作和設(shè)備維護(hù)的角度,共同探討有效的應(yīng)對(duì)措施。
爐缸碳磚溫度過(guò)高情況分析和治理方案
高爐投產(chǎn)一段時(shí)間后,由于陶瓷杯墊被消耗,爐缸部位的碳磚直接承受鐵水的侵蝕和沖刷,局部可能有所損毀(爐缸底部呈蒜頭形凹進(jìn))和產(chǎn)生裂紋,使碳磚內(nèi)的溫度梯度增加,高溫區(qū)向爐外方向移動(dòng);另外因?yàn)榄h(huán)形碳磚與冷卻壁之間填充的炭搗料經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間干餾也可能產(chǎn)生收縮,特別是如果高爐修建時(shí)炭搗料搗打不密實(shí),更容易產(chǎn)生疏松,在炭搗料層形成氣體間隙,嚴(yán)重影響冷卻壁對(duì)碳磚的冷卻效果(氣體的熱阻是致密炭搗料的 200 倍)。排除冷卻壁損壞的因素,碳磚內(nèi)置的熱電偶監(jiān)測(cè)溫度高于正常溫度的原因主要由這兩種情況引起。
爐缸碳磚溫度過(guò)高,爐襯工作條件惡化,損壞加快,影響高爐的長(zhǎng)壽和設(shè)備的安全運(yùn)行。各生產(chǎn)廠(chǎng)家都在尋找有效的措施,遏制碳磚溫度升高的趨勢(shì),在隱患初期進(jìn)行治理,確保設(shè)備能安全高效運(yùn)行,強(qiáng)化冶煉。
一般情況下,通過(guò)觀察冷卻壁進(jìn)出水的溫差,可大致判斷碳磚局部溫度升高的原因。進(jìn)出水溫差高于正常部位的,應(yīng)該是碳磚被侵蝕變薄使熱流強(qiáng)度增大引起;進(jìn)出水溫差低于正常部位時(shí),應(yīng)該是炭搗料收縮產(chǎn)生氣體間隙增加熱阻引起。兩種因素兼而有之時(shí),進(jìn)出水的溫差變化可能互相抵消,變化不確定。
對(duì)于前一種情況,應(yīng)建議高爐生產(chǎn)操作上采取用釩鈦礦護(hù)爐措施,增加爐缸內(nèi)的溶液黏度,以利于在碳磚表面形成一定厚度的保護(hù)層,避免碳磚的進(jìn)一步侵蝕,使高溫區(qū)向爐內(nèi)方向移動(dòng);對(duì)于后一種情況,可采取冷卻壁熱面灌漿措施消除炭搗料層內(nèi)的氣體間隙,改善冷卻壁對(duì)碳磚的冷卻效果。有必要時(shí),兩種措施同時(shí)采用,達(dá)到降低爐缸碳磚溫度的目的。
冷卻壁熱面灌漿措施是在爐缸碳磚溫度過(guò)高的部位,找準(zhǔn)兩塊冷卻壁之間的鐵屑填料填縫位置,用磁力鉆在爐殼上開(kāi)孔后,用沖擊鉆鉆透鐵屑填料層,達(dá)到炭搗料層;然后用負(fù)壓引射器吸出孔內(nèi)堵塞的碎屑,使灌漿管路暢通。采用高導(dǎo)熱的爐缸、爐底專(zhuān)用碳質(zhì)壓入泥漿對(duì)冷卻壁冷熱面同時(shí)灌漿,填充冷卻壁熱面的炭搗料層的氣隙,提高冷卻壁對(duì)碳磚的冷卻強(qiáng)度。
HXCJ-1 碳質(zhì)壓入泥漿是昊興耐火爐料有限公司針對(duì)熱面灌漿部位對(duì)材質(zhì)的需求,優(yōu)化碳質(zhì)無(wú)水壓入泥漿的配方,采用高純?nèi)嗽?/span>石墨粉料和揮發(fā)低、流動(dòng)性好的結(jié)合劑制造,提高了材料的導(dǎo)熱系數(shù)和爐內(nèi)殘留量,最
大程度地填充炭搗料里的氣隙,使炭搗料層形成致密的整體,達(dá)到改善傳熱的效果。
碳質(zhì)無(wú)水壓入料用于爐底、爐缸部位,高鋁質(zhì)無(wú)水壓入料用于風(fēng)口以上區(qū)域,性能指標(biāo)見(jiàn)表 1。
工程應(yīng)用實(shí)例
國(guó)內(nèi)某鋼鐵公司 2 號(hào)高爐有效容積為 1780 立方米,設(shè)有 26 個(gè)風(fēng)口,雙出鐵口。該爐于 2012 年 3 月 20 日點(diǎn)火投產(chǎn),到 2014 年 1 月份時(shí),這座高爐北出鐵口右側(cè)及南北出鐵口附近碳磚溫度均有不同程度的升高,溫度異常部位的測(cè)溫最高達(dá) 424 攝氏度,如果進(jìn)一步惡化,會(huì)影響高爐爐襯的壽命。為防止安全事故發(fā)生,溫度異常部位的溫度需要下降到 300 攝氏度以下。
由于高爐投產(chǎn)時(shí)間已近兩年,陶瓷杯墊基本不存在。溫度升高部位的碳磚也存在直接承受鐵水的侵蝕和沖刷,局部可能有所損毀和產(chǎn)生裂紋;環(huán)形碳磚與冷卻壁之間填充的炭搗料也可能產(chǎn)生收縮,形成氣隙,影響冷卻壁對(duì)爐襯的冷卻效果?;谶@種判斷,這次治理以爐缸內(nèi)灌漿措施為主,因相應(yīng)部位的冷卻壁進(jìn)出水水溫差比正常部位有所升高(約 0.3 攝氏度),所以同時(shí)建議高爐生產(chǎn)操作采用釩鈦礦護(hù)爐措施。
高爐休風(fēng)時(shí),在爐缸碳磚溫度升高點(diǎn)周?chē)覝?zhǔn)冷卻壁填縫位置開(kāi)孔,用沖擊鉆打穿鐵屑填料,到達(dá)冷卻壁熱面,用負(fù)壓引射器吸出孔內(nèi)堵塞的碎屑,使灌漿管路暢通,采用高導(dǎo)熱的爐缸、爐底專(zhuān)用碳質(zhì)壓入泥漿
HXCJ-1 對(duì)冷卻壁冷熱面同時(shí)灌漿(壓力不大于 0.7 兆帕),填充冷卻壁熱面的炭搗料的氣隙。
灌漿開(kāi)孔位置如下:在南北出鐵口右側(cè)爐缸碳磚溫度高的部位,即二段、三段、四段各開(kāi)兩個(gè)灌漿孔,兩鐵口中間位置也開(kāi)一個(gè)灌漿孔。
施工作業(yè)過(guò)程
施工作業(yè)順序如下:
高爐生產(chǎn)操作已采用釩鈦礦護(hù)爐措施,施工前一天壓漿機(jī)到位,所需主輔材料全部運(yùn)到高爐現(xiàn)場(chǎng),并組織設(shè)備試車(chē)。
高爐休風(fēng)后即開(kāi)始進(jìn)行爐殼灌漿孔的開(kāi)孔工作,沖擊鉆鉆孔深度約 240 毫米,以到達(dá)炭搗料層為準(zhǔn);所有灌漿孔開(kāi)孔、焊接灌漿短管并安裝球閥后,可開(kāi)始灌漿作業(yè);
灌漿前保證所有灌漿管球閥處于打開(kāi)位置;
首先從北鐵口(兩鐵口可根據(jù)具體施工進(jìn)度任選其一)開(kāi)始灌漿壓入,灌漿順序由低向高,注意觀察鄰近的灌漿孔,如相鄰灌漿孔溢漿,應(yīng)立即關(guān)閉溢漿孔的球閥。
繼續(xù)施工,如兩鐵口中間的灌漿孔已溢漿,則關(guān)閉連接的灌漿孔球閥,換另一個(gè)孔繼續(xù)壓入;
采取同樣方法進(jìn)行南鐵口壓入;
鐵口區(qū)域壓入完畢后,開(kāi)始進(jìn)行爐缸其它部位壓入;
所有灌漿孔溢漿、各壓入孔都達(dá)到規(guī)定壓力后,壓入施工結(jié)束,關(guān)閉所有灌漿孔球閥,拆下壓漿機(jī)連接管道;
為了不影響高爐預(yù)定時(shí)間送風(fēng),除兩鐵口區(qū)域外,其余部位可在送風(fēng)后進(jìn)行在線(xiàn)壓漿施工;
灌漿結(jié)束后,清理現(xiàn)場(chǎng),做好收尾工作。
施工時(shí)注意事項(xiàng)
為了保證不破壞爐殼強(qiáng)度,爐殼灌漿作業(yè)開(kāi)孔位置與爐殼焊縫距離不得小于開(kāi)孔孔徑的 1.5 倍;
灌漿作業(yè)前必須確認(rèn)所有管道、閥門(mén)聯(lián)接牢固,嚴(yán)防灌漿時(shí)崩開(kāi)傷人;
灌漿按照方案嚴(yán)格控制灌漿壓力,嚴(yán)禁超壓灌漿;
更換新灌漿孔灌漿時(shí),必須確認(rèn)壓漿機(jī)連接管道和灌漿孔連接牢固時(shí)方可打開(kāi)灌漿孔球閥,灌漿孔對(duì)面嚴(yán)禁站人,以免發(fā)生意外時(shí)傷人;
灌漿作業(yè)中,必須安排專(zhuān)人檢查(雙方指定專(zhuān)人負(fù)責(zé))、監(jiān)控高爐周?chē)鸂顩r,發(fā)現(xiàn)有焊縫溢漿現(xiàn)象立即停止壓入,改換其它部位壓入(重點(diǎn)觀察風(fēng)口、鐵口區(qū)域)。
灌漿作業(yè)時(shí),如相鄰灌漿孔未溢漿,但已達(dá)到規(guī)定壓力,則應(yīng)停止壓入,進(jìn)行保壓,等壓力下降后再次壓入,反復(fù) 3 次后停止該灌漿孔的壓入,換到新灌漿孔作業(yè);
灌漿過(guò)程中,送風(fēng)支管窺視孔大蓋必須處于打開(kāi)狀態(tài),風(fēng)口堵泥。
灌漿作業(yè)結(jié)束后,溫度異常部位的溫度降至 280 攝氏度以下,連續(xù)觀察 3 個(gè)月,至今無(wú)反彈,取得良好應(yīng)用效果。